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发表于 2009-10-12 12:32:28
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150.在污水中加入PAC进行絮凝沉淀,反而使COD值升高?
答:应该不会的,除非你的被测水样取到了沉淀的颗粒物。
151.制豆黄浆水:COD6000-26000,SS也很高,其他不详。 70T/天。工艺:调节池—二级水解酸化—生物接触氧化—混凝沉淀—出水
出水要综合一级标准 COD〈100,现在已经出水能达到200左右
1、现在如果对调节池进行改造,进行投泥,变成水解酸化池,此方案可否提高出水水质?
2、生物接触氧化池,污泥解絮,泛白,沉降性能很差。 原因:进水水量没控制好,导致负荷过高。填料上污泥相对减少一部分。处理措施:暂时不进水,闷曝,排上清液,加营养。这样能挽救回来不?
答:根据你的水质,如果进水量波动不大的话,可以改造的。出水要达到一级标准,看来生物接触氧化的控制要求比较高呢。你可以尝试一下你的方法,看看效果如何,这样比较容易记住各操作参数变化对水质的影响。
152.传统活性污泥法与AA0混合运行的分析:某污水处理厂,处理能力10W吨/天,来水为合流制,工业/生活=4/6,COD=200~300,BOD=80~120,NH3-N=30~40,T-P=3~5,SS=40~80,生化池共分4部分,每部分3个廊道,其中3个部分为传统活性污泥法,第4部分进行了改造,1#廊道为厌氧,2#廊道加装内回流,该为缺氧段,3#廊道添加流化生物填料,出水端加回流泵回流到2#,为好氧段,各部分的DO都控制在3~4左右,污泥浓度控制在3000左右,剩余24H连续运行,二沉池进水两种工艺分别进水,但是外回流为混合.
目前系统还在进行工艺参数的摸索,由于外回流无法将两种工艺分开,只能进行混合回流,工艺状态比较难控制.您能对这样的运行方式提供一些工艺控制方面的参考吗?怎样匹配F/M、污泥龄、及其他参数?
答:控制F/M比较关键,因为你的进水浓度不高。以最低不要低于0.05为好。
153.进水27W吨/天,印染加生活污水,加少量化工废水,COD1500,BOD650,SS300-500,先物化,再厌氧,再曝气,曝气段COD900,BOD500,要求出水COD160,曝气风量现在进水3个廊道12000/h后3个廊道6000/h,后三个廊道COD削减不高,大概15个COD左右,DO出水有5-6,我是否应该把后端风量下降,调整到前端?
答:应该调整到前端的,比较有效。前段需求最大。后段多了不但浪费,还影响沉降性。
154.请教太湖地区提高排放标准应该采用什么工艺?
印染废水采用调节池--厌氧(带三相分离器的活性污泥法)--好氧(活性污泥法)--1沉淀--药物混凝--终沉淀--排放, 现排放标准COD100以下, 说明一下现在的: 1沉淀COD150--160左右,终沉淀COD70--90左右,以后要达到COD50以下, 应该增加什么工艺方法投资少、运行费用小?
答:看看出水颗粒物多不多,如果多的话,过滤一下在检测是否可以降低到50左右。确认后可以在最后端追加砂滤。
由于不了解你现场具体情况,还是比较难回答的问题,我想还是要在好氧池上进行改善。如追加滤料以形成生物膜来强化处理效率,或者提高活性污泥的操作参数适正性,以提高处l处理效率。
155.生物接触氧化池,被我养的没泥了,只有少部分生物膜还在纤维填料上,现在在水中发现有脱落的生物膜。现在怎么办?加泥,还是重新培养?
答:如果接触氧化池没有泥了,出水指标却达标的话。依靠挂膜就可以了的。没必要担心的。
156.造纸原料:大部分为稻草,小部分为纸壳儿。用造纸产生的中段水(厂家回用了3次后排放的)直接做混凝沉淀实验,加药量大且污泥量大,不易沉淀,所以想在混凝沉淀前加一步酸析气浮,可部长说气浮效果不好,但我查的很多资料里都有用到气浮,所以,想请教作过此类废水的人士给讲讲,气浮实际效果到底如何?
答:气浮对小颗粒物质(已混凝后的)比较适合,你在混凝前段加气浮,由于颗粒量较多,效果不会太好的。造纸废水污泥量大,其中一个理解是颗粒混凝沉淀后的沉降压缩性不是太好。但在脱水阶段应该没有影响的。不管气浮加不加,加在哪里。不改变污泥总量的。如果为了巩固物化段的效果,可以将气浮加在混凝沉淀的后段。
157.现在的生物接触氧化池,因为活性污泥培养没了,只有填料上的膜了,现在脱落也比较严重,曝气情况下曝气池水中都是脱落下来的膜絮体,二沉池肯定也涉及到这样的絮体。在尝试着找到现在适合的水量,现在出现的泡沫是乳白色细小泡沫,有点粘性,不容易破碎,成团时表面都有脱落下来的膜(细小污泥)附着上面。这个泡沫可能是什么原因呢?应该是曝气量过大,相似于化学泡沫的特征。
答:按照泡沫性状,看看是否是负荷太高了;因为你的膜有脱落,相对负荷就高了,如此就会产生这类泡沫。我相信稳定操作后,生物膜恢复,泡沫就会减少了。
158.造纸水一般处理要多少钱?
答:不含折旧的话,抄造纸废水处理,2万吨级/天,处理单价在(1.4~1.6)元/m3。
159.在填料上面的生物膜,这两天多起来,不过好像又不象,滑滑的都不知道是什么,丝状的,半透明,泡沫的问题解决了,减少进水,还给他人工的把散过消泡剂留下来的表面的给他搞掉,排排上表面水,黏性的碎泥太多了,二沉池水很浑浊,都是丝状的东西,也象是弹性材料上脱落下来的生物膜;SS肯定和进水的时候有的一比,估计还比进水高,会不会是丝状菌膨胀?纤维材料接近池底的那些 发黑,是不是供氧不足?还是因为短流问题导致(上进上出的设计,而且长方形的宽进宽出)?
答
1、填料底不发黑不见得就是供氧不足,可能供氧不均匀,具体检测DO看看可以确认的;
2、填料上的滑滑的,透明的生物膜多半可能和你的废水性质(工业废水)有关,我想也是过渡时期出现的,你的操作参数稳定和正常后它会减少的,同时,DO降低也可以加速其消失。
3、出水混浊也和你的生物膜脱落后被打碎有关,毕竟生物膜不象活性污泥可以直接絮凝的,生物膜打碎后就不能絮凝了。
4、及时捞出浮渣还是需要的。
5、消泡剂不到迫不得已尽量不要使用。
160.用于农村生活供水水处理的生物慢滤池是否应该不加盖以利于生物膜的形成?地方上认为不加盖不利于用水安全。
答生物膜形成与加不加盖关系不大,考虑安全还是要加盖的,毕竟是给水。
161.如何观察接触氧化池的生物膜是否挂膜完成?因为现在在向池加入鸡粪,闷曝了几天,现在等生物膜长好就可以了。
答:是否挂膜的确认除了肉眼观察(颜色及粘着物)和显微镜(菌胶团)外,也可以通过进出水去除率进行判断的。我们不认为膜越厚越好(容易剥落)。
问:如果通过出水去除率判断的话,时间是否需要长一些(实验结果曲线反映)?原来纤维填料颜色比较白,现在颜色深了,变了深绿的,附着的虫也较以前多,这样能否判断挂膜成功?另外,接触氧化池挂膜一般采用什么方法,投加什么养料?
答:进水底物浓度满足要求,供氧跟得上的话,营养剂充分,无须特别投加什么即可保证挂膜成功了。你的生物膜出现绿色,说明部分藻类已在膜上生成,我们认为挂膜基本成功了。
162.CASS池污泥不知什么原因越来越少,SV30%只剩4到5左右,又赶上曝气机出故障修理,就排干了CASS里水,只剩下大概有半米的污泥层,曝气机修好后,我们直接一边曝气一边进水,持续曝气大概有12小时后,SV%30就忽然达到30%还好多,之后就按原来的周期运行,可运行过程中一天比一天少,20天后只剩下5%了。(经历这种情况2次了,每次都是SV%30忽然从4左右迅速达到30左右,之后就一天比一天少)。
我想问的问题是:
(1)什么原因使SV%30在这么短的时间变的这么大?
(2)为什么泥会越来越少,怎么解决这个问题?
CASS主反应区105方 PH=7.1-7.5 温度:25-27
曝气时DO:2-4
进水COD〈1000 PPM 进水量:80-150/D
答:可能是搅拌的问题,如果出现搅拌死角,污泥会堆积在这些死角,出现浓度越来越低的现象,你把水放空后进水搅拌,自然这些死角的污泥会被重新扬起,由此你的浓度会迅速升高。请据此确认一下整池的搅拌效果。
163.F/M里面的污泥浓度,到底是MLSS还是MLVSS?感觉这两个浓度还是有些差别的,各种资料上都不是很一样,三丰老师的书上用的是MLSS.
答MLVSS检测过于繁琐,所以用MLSS。如果你们实验室检测力量较强的话也可以检测MLVSS值,由此可进行平行对比,摸索出一些规律来也会对你的系统操作有帮助。比如进水无机颗粒较多时,两值数据差距拉大,反过来也可证明。
164.溶解氧测定仪,测定接触氧化池(65立方)的DO是4mg/l,晚上停机,第二天早上就是0.39mg/l,进水COD为1200,COD从挂膜前的750到现在的690,虽然有降低,但是幅度不大,请问是什么原因呢?挂膜后进水量已经降少到3吨每天,进水COD为1200.工艺流程为调节池、初沉池、UASB、接触氧化池、二沉池。如果溶解氧测量正确的话,是不是微生物太少?那么该如何做?
答:去除率不高可能与如下原因有关
生物膜尚未有效形成。
1、培养时间不够(?)
2、废水可生化性不强(B/C?)
3、废水有抑菌成分(看看设计废水成分)
4、营养不均衡(看看是否缺少氮磷,以出水中氮磷值确认)
5、曝气过量,冲刷生物膜,导致膜不能有效形成
165.生物膜重新挂膜做法:投加鸡粪,闷曝5天后小量进水。5天后,纤维填料成深绿色,按照三丰老师参考意见,生物膜已经挂好。接触氧化池前设置UASB,但是可能是以前进水浓度高的原因,现在UASB出水的COD比初沉池要高(高的幅度逐渐降低),而且,我们无仪器测量BOD。废水以前调试过的,只不过现在出现问题,厂家又走了,应该不存在设计方面的原因吧?怎么可以快速简单测量氮磷值呢?按照技术人员说,不用投加什么养料的。早上测量DO,很低,只有0.39左右,中午测量就有4.23左右,曝气是比以前大,甚至形成很厚的泡沫(减少曝气泡沫消失,但是担心DO不足)。公司是小型污水站,显微镜什么复杂一点的仪器都没有,怎么在现有条件先可以解决这个问题?总之,废水COD值每天都降几十(以测量6天)。
答:降低溶解氧好了,不用担心不足的。控制在1.5左右也没有问题的。生物膜法比活性污泥法更能够耐受低溶解氧运行的。
166.生活污水处理厂,进水水量每天只有6000方左右,设计为50000方每天,进水的COD只有130左右,BOD约为40左右,采用的是A2O工艺,现在打算进行活性污泥培养,请问不添加任何营养物质可以培养出来污泥,即使培养出来浓度能达到多少呢?(好氧池为7000方×2)
答:底物浓度比较低,培养估计要花点时间了,我想培菌后的运行达标没有问题的。污泥浓度可能就在1000左右。注意平时的曝气量不要太高了。
167.总公司工程师过来,一看接触氧化池,就说垮掉了,要重新培养.我们的池填料是用那种纤维填料的,不是用塑料填料的,工程师认为接触面积不足,请问,现在的工程有没有是用纤维挂绳的,效果如何?
答:有用纤维挂绳的,效果也很好的。只要是你买来的,不是自己做的,我想不会结构不合理导致接触面积不够吧?!
168.单位采用活性污泥处理法,总体而言,夏天比冬天好,同样的废水,夏天能保持出水60PPM,水质清澈,冬天出水在150PPM,出水混。请问什么原因?夏天曝气池温度在39,冬天只有21。营养剂是如何添加的?进水浓度变高,操作如何调整?污泥回流量如何控制?排泥如何控制?
答
1、水温影响活性污泥的活性,水温高,处理效率自然高了。冬季需要延长处理时间,如何延长可以考虑减小回流,提高MLSS等措施;
2、进水浓度变高了,就需要适当提高活性污泥浓度了,由此,来稳定F/M值;
3、污泥回流总体冬季要比夏季控制低一点;
4、排泥的话,还是要根据F/M值来决定的,但也要比夏季少排点,也就是污泥浓度要控制高些。
169.问下砂滤池的设计一般设计反冲洗水量是14-16L/(m2.s),对于下流式砂滤池,反冲洗水自下而上排出,底部有配水孔,那么反冲洗水量的面积计算是按照所有配水孔的面积和呢?还是按照砂滤池的池底面积呢?
答:我记得是按照砂滤池的池底面积计算的。 |
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