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求助:怎样提高脱氮效率

本主题由 lmjump 于 2007-12-3 16:33 加入精华

求助:怎样提高脱氮效率


我们污水厂采用的是A2/O2工艺,从培菌到现在大概运行了6个月,到目前为止,出水水质较好,均能达到一级排放标准。(氨纶生产污水)原水CODCr2500mg/L左右,NH3-N400mg/L左右,我们根据进水水样及调节池水样的检测结果添加稀释用水,当调节池CODCr小于800mg/LNH3-N小于40 mg/L时进水。为响应厂里节能减排,减少稀释用水,提高进水的CODCr和NH3-N浓度,我也试着通过改变运行程序来提高N的去除能力,可未曾见效,请朋友给我提供一些建议
PS:目前我们操作程序:系统进水时(进水量5T/H),2小时排泥一次,污泥回流到厌氧或缺氧,系统停进水后,开启污水回流。回流时间约为3小时。每天污水回流后,给缺氧段加葡萄糖25KG,隔五、六天给厌氧段加葡萄糖25KG


[ 本帖最后由 endian 于 2007-11-29 20:21 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • lmjump 金币 +6 原创内容 2007-11-27 19:11

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工艺流程:调节池-厌氧-水解酸化-缺氧-接触氧化-沉淀-石英砂过滤-加氯气-活性碳过滤-标准排放口
每天的污水处理量约60T,耗电量约640度。

[ 本帖最后由 endian 于 2007-11-27 19:06 编辑 ]

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如果楼主把各个单元的停留时间说一下,大家更好讨论。
你这个是个不错的工程,要求一级排放,做到很不容易呀。

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本人从事这行还不是很久,不是很清楚,不过要达到一级标准是挺不错的。

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PS:厌氧-水解酸化-缺氧-接触氧化 设计停留时间为7小时

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目前的祛除率有多高?
水击石则鸣.人激志则宏

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听你介绍,处理效果还蛮不错的,就是感觉费用有点儿高,差不多10元/吨水了。个人认为,脱氮效率已就够可以的了,碳源只有那么多,能处理到这份儿上已经不错了。

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如果为了减少稀释水,你们可以试试一下做法:
将回流污泥与稀释水先混合,能有几分钟的接触时间,然后一起进入厌氧池,
这样回流污泥可以起到稀释原水,吸附污染物的目的,
可以尝试调节回流比。

还有就是回流部分出水,与原水混合。

如果认可可以尝试一下,大家多探讨。

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节能减排支持

污水资源化很好的代表吧,呵呵
新手来学习!

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各主体设备设计参数:
1.厌氧塔 有效容积 146 立方米  停留时间 7 h     容积负荷 1.5kg CODcr /m3.d    COD去除率 70%  BOD 去除率 70% (钢制非标设备)
2.水解酸化 有效容积 167 立方米 停留时间 8h   容积负荷 0.4kg CODcr /m3.d    COD去除率 75%  BOD 去除率 85% (钢制非标设备)
3.缺氧塔 停留时间 8h   有效容积 167 立方米
4.好氧塔 有效容积 250立方米 两只
5.沉淀塔 有效容积 42 立方米 两只

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非常感谢各位老师的指点

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引用:
原帖由 蜻蜓点水 于 2007-11-28 18:21 发表
目前的祛除率有多高?
目前我们COD 在缺氧段出水只有50左右,NH3-N 在18~~25 这段范围,出水COD在20以下,NH3-N 在7~~12这个段范围

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缺氧段出水COD好低,
靠后面的活性污泥在这么低的COD下,只去除NH3-N,有些困难,硝化菌似乎在活性污泥絮状体里无法成为优势菌群,生化不好开;可以试试接触氧化。
当然也有其他的改造方法。

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谈五点意见

1.BOD5多少?B/C多少?太低,则不易生化。脱氮可考虑物化法(如吹脱等)。
2.不除磷,A/O足矣。
3.提高C/N,不一定要加葡萄糖。
4.O池往A(缺氧)池內回流是多少?
5.沉淀塔横截面积是多少?

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改进回流位置

引用:
原帖由 endian 于 2007-11-29 20:28 发表

目前我们COD 在缺氧段出水只有50左右,NH3-N 在18~~25 这段范围,出水COD在20以下,NH3-N 在7~~12这个段范围
将回流位置改为水解酸化池,而不是缺氧池!

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